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第十五章 “雨燕”和自控机床(二)(1/2)

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现在王致鸣开始小规模、试生产性,以培训技术岗位的熟练工为目的进行的汽车、飞机、飞艇的生产制造,就需要大量的流水线设备,制造精度较高的配件产品,因此对高级技术工人的需求就开始变得愈来愈大,对特级技术工人或技师的需求也愈来愈多,要在大规模、批量生产中靠人力具备如此庞大的技术力量和生产加工产业工人,在“微机”、“微电子技术”诞生之前,任何时候都是不可能的。

因此,只有进行技术升级,设计、制造出机械式、电气化、程序控制机床,来降低加工误差和提高加工精度,就变成是王致鸣现在的迫切任务。这个任务也只能是他自己的任务,因为现在的人还没有“程序控制”和成熟的自动化控制的概念,更不要说是见过了,这个艰巨的任务就只有“三少爷”自己去承担,没有人能代替他,只能有限的帮助他。

机械式电气化程序控制机床的核心是控制技术,在没有电脑的时代,只能通过继电器、电磁阀和简单的回路、门电路、螺杆机构、步进电机去实现“半”自动化,这里的关键部件是“行程开关”,也就是“电磁阀”,俗称“继电器”,是一种精密复杂的继电器。

在直动式、滚轮式、微动式和组合式的行程开关控制下的加工机械,都可以生产出精度、速度、寿命较高的产品,只是这些开关里就包含有大量的先进技术和先进材料。而这些东西王致鸣已经大量应用到生产设备和家用电器产品之中,取代了简单的按钮、拉闸开关。王致鸣现在要做的就是将行程开关和一些螺杆机械系统,运用到机床控制之中去,按照加工部件的工艺指标、加工数据,把在一台机床上一个人必须完成的几项复杂的操作,转变成由几台机床分别进行一项自动进行的加工操作,或者是一台机床完成其中几项操作,人只是起到更换原料和产品,检查加工质量、管理和维护设备的作用。这样,技术上的高要求就变成只是对设备根据加工工艺、产品规格做预先设置的简单工作,减少了对人的要求,也就减少了人为的误差,保证了产品质量,提高了生产效率、降低了生产成本,从而使得企业的产品质量可以持续提高,保证向下游工序或生产商提供高质量的产品,企业的竞争力持续不断的得到巩固和提高。

王致鸣本着模块化的设计思想,确定了首先解决单一自控系统的问题,再解决自控组合系统问题的思路,带领一帮弟子和几个已经被李鹤年掌握的“保密评级系统”评定为AA级的机械制造专家一起攻关。

王致鸣只负责提出设想、解决思路,大家来找办法、想对策,很快一个最初的原型“自控系统”,就诞生在机械研究所的实验工厂里。这套系统比较笨重、臃肿,王致鸣要求大家一起来对系统优化、减重、减少多余动作,缩小自控系统尺寸,减少功率消耗,对其中的部件、分系统进行模块化设计,减少今后维修的难度。他要求最后的系统产品是结构简单、动作迅速和准确,体积合适、重量合适,尽量减少部件,功耗小、操作维护简单,自带“自毁装置”的系统。

经过三个多月的讨论、计算、试验,“自控系统研究室”的十几个人个个都变得憔悴不堪,但又兴奋不已的等来王致鸣的检查。

机械研究所的实验工厂里,现在王致鸣就站在一台看似普通的机床边上,听研究室主任,一个王致鸣从英国挖来的机械工程师,迈克尔.杰克介绍这套自控系统的工作性能。王致鸣发现这台他两年前设计的机床没有变得臃肿不堪,只是增加了一些部件而已,王致鸣对这样的整体观感是比较满意的,他让迈克尔开动机床,演示一遍自控系统的性能。

一个试验工厂的工人兴奋地上前,开始操作机床,一分多钟后,机床加工完一个零件,王致鸣接过迈克尔递来的零件仔细观察,对照加工图纸测量后,让迈克尔按照五十个一个批次,由一个人生产三批这种零件,每个批次之间十分钟的间隔;然后再换三个人也照样生产一组、三批次的同样产品。他要检查这个系统的综合精度和误差,以及加工速度。

三个小时后,迈克尔告诉老板:第一个工人的活干完了,请老板检查。

王致鸣在专用检测台上,亲自动手,一个一个地把一百五十个零件全部检测完成,每批次的平均误差也在几个弟子的分别计算下报了出来,在现在工业最高标准误差允许公差±0.3毫米的情况下,王致鸣使用精度0.01的千分尺,三批的公差都低于0.07毫米,表示完全符合目前的加工工艺要求,针对普通的机械加工来说,这已经是相当高的质量。但是,王致鸣还是不太满意,他要检查了后面三个兄弟的产品后,再来判断。

十个小时后,三个工人在同一台机床上完成了自己的工作,他还是自己亲自动手检查误差和精度,还采用手摇机械式计时器亲自计算结果。两个小时后,测试检验结束,他把数据分给三个弟子去分别计算,十几分钟后数据出来了,三组数据都在0.07附近,离散率不是太大,说明这套自控系统的精度和整体配合度都较高,是一个成熟的产品,但是,王致鸣知道,按照现在的技术和加工能力,还可以把精度和误差缩小。

因此,他要求迈克尔重新组织一次测试,把夹具、刀具等重新设计,尽量符合自控系统的运行特点和加工过程中的工艺特点,准备好之后,以两百个加工零件为一批次,每个批次都校对一次夹具、刀具、自控系统,加工十批,分别计算公差,公差达到0.05~0.02时,再来通知他。

他提示迈克尔,测量、记录夹具、刀具对加工精度的影响,找出其中的规律来,也是机械研究所的重要任务之一。

两个月后,迈克尔再次兴奋地跑到王致鸣的办公室来报喜,称公差已经达到0.03,再也无法提高了,请老板亲自去检验。王致鸣高兴地与迈克尔一起来到实验工厂,从弟子们手里接过测量记录单和统计单,迅速地浏览了一遍后,来到做出这份成绩的测试机床前,他看到夹具和刀具都做了重新设计,自控系统也好像是有了一些变化,再来到检测台前,拿起零件随机检测了几个,发现误差都在0.03附近,再把检测记录仔细看了一遍后,他会心的笑起来,他高兴地宣布,现在这个第一代自控系统验证结束。

话音未落,在场的所有人发出一阵欢呼,迈克尔高兴地留下了眼泪,王致鸣与迈克尔轻轻地拥抱了一下,祝贺他带领自控系统研究室取得了初步成功。随即,王致鸣让大家一起去研究所会议室,通知伯格和旭初也来参加会议,会上他要宣布一些事情,两位主要技术助手不来怎么行。

王致鸣在机械研究所会议室召开了一次被后来称之为“自动化先驱”的会议。他在会上宣布:

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